Nun ging es dabei die fertigen Interfaces zu testen.
Test des Interface für normale Sensorik wie Taster/Schalter und Industrisensoren an einer Siemens S5 Eingangskarte:
Test des Interface für die Initiatorn und Lichtschranken zusammen mit dem Interface für die Motore,
hier der Test mit Initiator:
Test des Interface für die Initiatorn und Lichtschranken zusammen mit dem Interface für die Motore,
hier der Test mit Lichtschranke:
Hä ?! Kein Video zum testen des Interfaces wo zwei Motore angechlossen sind ?
Ich hab vor Schreck wohl keins gemacht da das Interface nicht so funktionierte wie ich wollte 😥
Wer (Schaltungen) richitg lesen kann ist klar im Vorteil 🙄
Bei einem Betrieb von zwei einzelnen Motoren benötigt der eine zum ansteuern ein „0“ Volt Signal.
Bei meinem Interface lief der eine dann quasi dauernd bis ich entsprechend den Ausgang auf „1“ gesetzt hatte, also genau anders rum.
Gut, das hätte man jetzt entsprechend programmieren können – störte mich aber, sodass ich das Interface nochmal geändert habe.
Das ganze war nicht so einfach umsetzbar.
Ich benötigte anstelle des 2 fachen Umschalters eine Version mit 3 x UM.
Dazu musste auf der Platine noch ein Exlusice-Oder IC untergebracht werden um die passende Logic zum ansteuern des Motor ICs zu bekommen.
Auf der Platine war aber keine Platz mehr !
Das IC hab ich dann auf der Unterseite untergebracht 😎
Es war garnicht so einfach 3 X UM Schalter als „Print“ Ausführung zu bekommen, also direkt auflötbar auf Platine.
Entweder zu teuer, oder es gab in dem Shop zusätzlich keine passenden 1 x UM Schalter, oder umgekehrt.
Die 2x UM in Kippausführung, die beim ersten Interface Verwendung fanden, benötigte ich für die zweite Version nicht mehr, ebensowenig die teuren 2x UM Schiebeschalter.
Nach etwas googeln hatte ich die passenden Schalter in ausreichender Menge in einem US-Onlineshop gefunden.
Dort gab es alles was ich brauchte und das Porto hielt sich im Rahmen.
Unterm Strich war es ca. 6x günstiger als wenn ich die Teile in Deutschland über mehrere Shops gekauft hätte 😲
Es dauerte auch garnicht so lange bis die Sachen geliefert wurden 🙂
In der Zwichenzeit hab ich das Layout bearbeitet, die Platinen in Auftrag gegeben und mich mit der Gestaltung der Spanunngsversorgung für das komplette Modell incl. Interfaces beschäftigt.
Von dem Schreck der Fehlfunktion bis zur Lieferung der neuen Platinen war fast genau ein Monat vergangen. Es war schon Mitte Dezember ’23 und es vergingen nochmal ein paar Tage bis ich Zeit hatte das neue Interface zusammenzulöten und zu testen.
Nicht nehr viel Zeit bis April wo ich das Modell funktionsfähig ausstellen wollte 😬
Hier ein Video von dem nun fuktionierendem Interface 🙂